一季度,電解鋅廠浸出作業區通過積極組織生產,深入挖掘內部潛力,改進工藝技術條件等手段,千方百計提高終端產品中上清的合格率,努力降低各種能耗損失,全力確保生產系統穩定、高效運行。
圍繞生產的重點和關鍵,浸出作業區針對二價鐵的指標變化,積極採取各項措施,保證中上清質量。首先,針對原料和接收液的鐵指標變化情況,爲了保證氧化槽鐵指標穩定,對高酸槽廢液流量、溫度、酸浸出口PH值進行針對性的調整,保證系統鐵量穩定;其次,調整3臺酸性濃密機的分配流量,根據酸性濃密機比重和酸上清質量變化,及時調整底流泵變頻,合理控制底流排放量,保證壓濾工序排渣工藝條件和酸性濃密機沉降效果;同時,改變鍋爐塵的液體走向,由進入高酸槽改爲進入酸浸出口,控制系統二價鐵指標的穩定,並對指標變化情況進行有效檢測,監測好氧化前液和氧化後液的二價鐵指標變化,及時調整陽極泥的加入量,保證氧化槽的氧化能力。最後,嚴格落實各項規章制度和考核標準,不斷強化崗位操作和設備維護,對工藝條件實行值班檢查,發現波動及時解決,確保24小時達標。
通過以上措施的制定、實施,一季度浸出作業區工藝指標全部達到了較好水平,中上清鐵、銻的合格率達到了100%,圓滿完成了一季度各項生產任務。 圖文|宋麗