電解工序所接收的淨化工藝新液溫度高達65-75℃,鈣、鎂等雜質容易在電解系統結晶,導致電解系統新液罐、冷卻塔、循環系統的清理周期縮短到一個月,加大了電解系統的清理工作量,且每次清理對電解的產量、質量影響都比較大,尤其夏季電解生產難以組織,槽溫高,產量減少嚴重,工藝事故發生幾率升高。因此,建設一個脫除部分鈣鎂雜質的新液濃槽,並對底流結晶予以壓濾,使雜質開路,可以確保電解的正常穩定生產,減少電解的清理工作量,尤其對電解夏季的生產意義重大。
在公司生產運行部支持下,2022年8月該項目如期開工,項目建設過程車間班子現場反復觀察討論,保證高質量實施新項目的同時徹底解決前期濃槽管道混亂、清理難、安全隱患高等問題。凡是重要工作,必須要做計劃;凡是計劃,必須做到量化,爲按時完成項目,車間制定施工進度表,副主任劉豔濤全程跟蹤把關項目改造進度及質量,他定期向公司匯報施工情況,每天攀高爬低,不斷穿梭在施工現場,小至每一根管道對接都反復驗證,達到清理操作方便、安全。在各部門共同努力下,2023年2月2日新濃槽竣工交付車間使用。
千裏之行始於足下。下一步,車間嚴抓基礎管理,班子分片包抓技能提升,全面提高職工業務能力;日常管理從細節入手,把工作做細,做到輔材加入按時按量、酸鋅控制按令按點,槽上嚴把三關,一步一步前進,將提產增效落到實處。
圖 文:冀 磊