春節期間,電鋅車間合金生產線停產放假,鋅錠生產線滿負荷運轉生產鋅錠。在此期間熔鑄一段2000kw電爐及生產流水線已連續24小時運行40餘天,現場設備多處存在隱患,急需檢修處理。
2月6日,車間計劃性檢修,工段將班組人員分工5個小組相互配合,開啓流水線檢修工作。收塵風機高頻率運行時發出異聲,現場檢查發現風機底座螺栓鬆動、墊層存在間隙,對其進行緊固螺栓、加裝墊層,消除風機高頻率運行隱患;電爐配電櫃中有一個隔離刀開明顯發黑,由於長時間高電流運行所致,趁機進行更換,消除導電隱患;收塵布袋及煙道長時間運行,積塵嚴重,對部分收塵布袋進行更換,組織人員清理煙道,確保環保設備安全運行;落錠一軌在40多天的生產過程中遭受鋅錠多達40萬餘次的撞擊下,整個框架鬆散脫焊嚴重,將鬆散一軌全部切割換下,換上一套新機架,確保後期正常運行;機械手控制線路備用線路全部使用殆盡,線路故障頻發,對控制線路進行統一更換,消除線路故障,機頭夾具鬆動機械部位進行加固處理。截止下午15:00,電爐設備、整條生產流水線及輔助設備全部完成檢修,並進行試運行安全無誤。
在整個檢修過程中,全體參與檢修職工現場就餐,緊抓檢修時間,高效務實,順利完成生產線的設備隱患消殺工作,爲後期生產打牢堅定的基石。
圖 文:王波波