11月份以來,電解鋅廠加大系統補酸量,着力提高系統中上清鋅濃度,確保按計劃完成陰極鋅產量。
綜合作業區在條件允許的情況下,一次酸浸採用加水與硫酸做罐,中浸渣漿化也盡量採用水漿化,通過加硫酸來調整終酸,以減少廢液使用量,達到補酸的目的。高酸浸出方面,在加入硫酸與廢液浸出的同時,也盡量補充一部分水,以提升硫酸比例,提高其使用量。同時在工藝條件方面也做出了調整,高酸浸出終酸按照工藝指標上限執行,這樣可以加大硫酸使用量,在提升硫酸使用量的同時,有利於鉛泥含鉛品位的提升。作業區計劃將老氧化鋅廠房一樓容積爲10立方米的閒置玻璃鋼罐,改裝爲儲水罐並加裝液位計,以方便一次酸浸加水補酸工作的順利進行。
浸出作業區鋪設酸管路50餘米並從11月8日白班開始,每天在浸出系統加入硫酸1車,加酸後,對浸出系統體積運行和高酸槽指標控制影響較大,作業區摸索酸閥門的開度,合理控制高酸槽含酸,並根據高酸槽鐵指標的變化,調整高酸槽的溫度指標控制,避免加酸造成浸出內部運行體積過小,保證衝礦液流量、中浸的液固比和中浸出口沉降。
冶煉廠通過內部工藝控制和體積調整,在保證生產和指標穩定的前提下,圓滿完成了補酸任務,主系統中上清含鋅平均提高15g/L,爲完成全年陰極鋅生產任務奠定了基礎。
圖文|王紅莉 李鵬翔 劉顯彬