針對一直困擾電解一系列平均單耗高的難題,生產運行部多次組織電鋅車間人員開專題會診斷原因。經多次討論結合其它系列對比,一致認爲電解一系列單耗高原因是槽內流動差,槽內離子貧化差距大,陰陽極板板樑變形、導電頭焊接工藝等一系列問題所致。
在公司黨委引領下,在生產運行部大力支持下,於9月20日成立電解一系列槽內改造檢修小組,通過外出考察學習,查閱資料,很快於9月底確定了改造方案。10月初,在總經理助理陳志明、生產運行部張小兵主任的指導下,電鋅車間寇江鋒、劉豔濤自行設計,繪制圖紙。檢修材料到位後,車間立即成立檢修突擊組,全員參與,分工明確,完成7000塊陰極粘邊條、安裝絕緣夾1.3萬個、絕緣子4萬個,平刷陰極板7000塊,安裝槽間板132套,打磨銅棒128根,改造刷板機2臺等工作,加班加點10天內全部安裝改造完成,期間何董事長多次去槽上指導,11月10日通電並一次開車成功。本次電解一系列改造非常成功,達到預期效果,方案細節考慮周密、實施速度快、自行設計、通過近10天運行,電單耗較改造前下降約150餘度,年電單耗創效至少達350萬元;出裝槽方便,快捷,出槽時間比以前均提前2小時。此次改造也爲公司衝刺後兩個月奠定了基礎,也爲後期其它系列改造積累了經驗。
圖 文:劉豔濤