2022年上半年,電解鋅廠緊緊圍繞公司年度工作目標,幹羣同心,真抓實幹,勇挑重擔,注重安全環保,努力提產提質,主、副產品超計劃完成公司下達的生產任務,陰極鋅產量超計劃1082噸,鋅品總量超計劃1240噸,銦砂含銦產量超計劃0.924噸,鉛泥含鉛同比提高636噸,直流電單耗噸鋅同比降低78千瓦時,鋅粉單耗降低15.26公斤,焦粉消耗降低114公斤,創造了可觀的經濟效益。
產品產量持續超產。上半年,電解鋅廠生產任務緊迫,堅持眼睛向內深挖生產潛力,按照日產量480噸目標全力推進。面對老舊濃密機、冷卻塔、各類儲罐等設備的不定期清理需要時間來調劑,脫硫指標、低空煙氣排放等環保紅線不容觸碰等實際困難,電解鋅廠逐級強化責任擔當,制定了以金屬平衡、體積平衡和物料平衡爲主的嚴謹的月生產作業計劃,聚焦生產主線,科學組織,精細安排,確保各項生產任務順利實現。工藝條件持續優化。一是創新浸出工藝,上半年,冶煉廠以保證中上清質量、降低浸出渣含鋅、渣含水爲主,及時採取應對措施,合理控制鋅和雜質的浸出,通過及時調整內部工藝條件,規範崗位操作,渣含鋅也降低到16.85%。二是優化銦生產工藝,加大對中浸渣含鋅的控制力度,降低中浸渣含鋅,確保一次酸浸中銦的浸出,通過調整鋅精礦的加入量,提高高酸還原效率,堵塞銦的流失。三是及時調整碳酸鈷工藝,增加了雙氧水的投入使用,使系統含鐵明顯下降,穩定了萃取工序,加強了洗油操作,使系統中的雜質及時排出,提高加料量,使浸出液含鈷量得到保證,滿足了生產需要。
定額消耗持續下降。爲增收節支,上半年電解鋅廠嚴格執行尖峯限電,全力控制電耗,創效益近400萬元。爲降低直流電單耗,進一步優化生產組織,嚴格控制新液質量,嚴禁系統出現燒板現象,確保生產穩定,直流電單耗噸鋅同比下降78千瓦時,同比節約電費290萬元。在保證新液合格率前提下,大力進行鋅粉回收、鋅粉節約的各項小改小革,鋅粉單耗大幅下降。並利用殘渣球、焦渣替代燃料,降低消耗,積極開展無煙煤全部替代焦粒試驗,1-5月無煙煤用量佔比33%,燃料費用節省700餘萬元。安全生產持續穩定。電解鋅廠始終堅持貫徹執行“安全第一,預防爲主,綜合治理”的安全生產方針,全面落實安全生產責任制,認真防範各類安全生產事件、事故的發生。爲確保設備運轉連續穩定,電解鋅廠強化設備潤滑管理,強化變壓器、配電櫃的清掃工作。加強重點設備的特護管理,在備品備件儲存、外委維修、日常巡檢和維護以及發生事故搶修做出了詳細的管理制度,並加大對潤滑系統、循環水系統、電氣系統的管控力度。積極做好濃密機、無心爐等大型設備檢修工作,確保了設備穩定。1-5月份修舊利廢節約資金約46萬元。
圖文|魏洪潔 王紅莉 卜漢帝