針對當前限電及電價調整帶來的影響,電解鋅廠根據集團公司安排部署,積極做好負荷分配及工藝技術條件的調整,深挖降電耗潛力,努力降低生產成本。
電解鋅廠首先控制好新液中雜質鈷、銻、鎘的含量,保證新液質量,確保罐區合理罐存,新液加入採用先進先加原則。提高系統含鋅量,降低循環量,在確保新液質量的前提下大力降低鋅粉單耗。
電解工序要確保陰極鋅板面析出良好,嚴禁系統出現燒板現象。不斷強化運轉崗位職工操作,槽上崗位確保流量穩定,及時觀察板面析出情況,合理添加骨膠,並根據新液質量及電解廢液中氟離子指標情況及時調整吐酒石濃度,確保陰極鋅片的剝取率。合理調整酸鋅比,確保電解廢液含鋅指標,保證析出正常。根據板面析出狀況及電流大小合理搭配冷卻塔開動臺數,控制槽溫。加強兩極管理。首先保證平陽極周期,根據槽電壓大小要求每天平一至兩槽,更換壞損陽極,禁止大面積平陽極操作。其次加大陰極板平刷力度,要求每個班組備用板數量在7-8槽左右,同時確保平刷周期在一周左右。限電情況下,電解三個工序不減板,降低電解平均電流密度,降低槽電壓,從而達到降低直流電單耗的目的。