2020年是公司三年脫困實現扭虧爲盈的決戰之年,公司黨政領導提早謀劃和安排了“一退出二合作三承包”和技改重點工作,明確目標,落實責任,確保打贏這場硬仗。
“粗鎘熔煉升級改造”是2020 年重點技改項目。公司原年產1000噸鎘熔煉生產線自2014年10月建成, 2015年4月正式開始生產以來,生產運行5年多,生產效益差、效率低,突出表現在鎘直收率低、熔煉坩堝使用壽命短、輔料能源消耗較高、生產成本高、精鎘無法生產等等問題,經濟技術指標與國內同行比較相差甚遠。鑑於此,公司決定對鎘熔煉系統進行升級改造,在設備、工藝技術方面進行技術革新,創新管理,建成一條年產粗鎘錠1000噸、設備精良、工藝先進、作業環境優良、機械自動化程度高的生產線,以達到較好的生產效果,實現一定的經濟效益、環保效益和社會效益。
2020年2月13日,項目組召開了首次會議,並成立粗鎘改造項目微信羣,方便技術溝通及建設期間工作交流,標志着項目建設工作正式啓動。
項目組成員積極工作,先後到陝西鋅業、河南金利、甘肅成州等企業,多方考察調研工藝、設備,並形成報告,經項目組會議研究、討論,最後確定了升級改造方案:在現有粗鎘生產線上進行改造,淘汰落後工藝,拆除高能耗熔煉坩堝還原爐、精煉爐,引進陝西鋅業的硅碳棒內加熱鎘熔煉還原爐2臺,新安裝一臺2t定柱式懸臂起重機和一臺250T型海綿鎘壓團機,建成粗鎘生產線。
改造如期開工。4月2日~4月30日完成了土建防腐等基礎建設工作,6月9日粗鎘爐運抵公司,6月28日安裝調試完成;7月10日壓團機安裝調試完成;7月17日完成設備調試、設施完善、三大規程制定、員工操作培訓、項目組驗收等等;7月18日9∶43張焰副總工程師下令送電開爐,開啓2#粗鎘爐試生產。
試生產總體效果不錯,達到粗鎘升級改造的目的和生產效果:金屬直收率大幅提高,成本大幅下降,工藝技術力量加強,設備自動化和裝備水平得到提高,安全環保防護和職業病防範設施齊全,現場布局和管理更科學合理。