近期,由於硫酸車間大硫酸系統長時間運行,部分設備進入瓶頸期,造成系統鼓風量明顯降低,影響產能發揮,焙砂、硫酸產量下降。爲此,生產運行部多次召集硫酸車間人員反復研討,確定檢修方案和落實檢修準備工作,要求車間一方面要求車間積極準備檢修材料,同時制定應急處置方案排除故障,解決當前生產負荷偏低,產量下降的問題,從而進一步延長系統的運行周期。
硫酸車間在接到工作任務後,逐個環節排查,重點對電收塵、餘熱鍋爐、沸騰爐爐脖子等部位進行處理,拆除電塵保溫後進行局部修補,加固鍋爐蓋板、軟連接等,制作系統煙氣回收管道。經過近10天的應急處理,大硫酸系統爐子風量達到50000m3/h以上,增長了10%,電收塵出口溫度穩定在合理區間,有效降低了煙氣的腐蝕速率,車間主產品焙砂、硫酸產量每天增加30-40噸。
及時有效處置大硫酸系統生產問題,是一次貫徹落實公司幹部會議精神的具體生產實踐,生產運行部與硫酸車間做到了密切配合,上下聯動,行動迅速,解決了系統目前存在的急難問題,系統運行周期將進一步延長,助力一季度生產“開門紅”。 下一步,生產運行部將進一步完善大硫酸檢修計劃,推進重點設備檢修材料的招標訂貨,積極爲大檢修創造條件,通過合理安排檢修,保障焙砂、硫酸始終保持高產穩產,爲生產系統完成年度提產增效任務創造條件。
圖 文:劉 琳